這家煤礦干法預排矸10個(gè)月收回投資
本文由孟瑞奇、于濤等發(fā)表在《煤炭加工與綜合利用》期刊上,原題目為“萬(wàn)峰礦原煤干法預排矸工藝研究”。平臺引用時(shí)內容有刪減,配圖根據內容斟酌選取。
隨著(zhù)采煤設備的大型化和自動(dòng)化程度的提高,對于一些可采煤層厚度較薄、夾矸量大的煤礦,出現割頂和割底,導致煤炭生產(chǎn)的回收率降低,煤質(zhì)變差。萬(wàn)峰礦煤種為主焦煤,原煤升井后經(jīng)過(guò)篩分破碎到50mm以下,再汽運到10km外的重介質(zhì)選煤廠(chǎng)進(jìn)行洗選。由于原煤含矸量在50%以上,造成了巨大的運力浪費;增加了重介質(zhì)選煤廠(chǎng)的洗煤成本;降低了選煤廠(chǎng)的處理能力,對重介質(zhì)選煤廠(chǎng)設備磨損也相當嚴重,因此需要優(yōu)化洗選工藝,考慮在煤礦進(jìn)行排矸處理,把矸石在礦上處理,對原煤直接進(jìn)行排矸,是目前切實(shí)可行的解決方法。
1、 ZM礦物高效分離技術(shù)的工作原理及特點(diǎn)
1.1重介系統難以直接生產(chǎn)高灰精煤
ZM高效分離機是干法選煤行業(yè)的前端產(chǎn)品,其分選原理為:物料在分離床上進(jìn)行階梯式旋轉運動(dòng),在階梯區間進(jìn)行重復分離,各階梯區間根據物料的組成不同,形成具有密度差異的流態(tài)化自生分離介質(zhì)層,流態(tài)化分離介質(zhì)層的厚度及流化程度不同,導致被分離物料在各階梯區間介質(zhì)層中的埋沒(méi)深度存在差異,從而在各階梯區間不同密度物料實(shí)現分離。
采用ZM礦物高效分離機生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,原料的入料大粒度控制在100mm以下即可,其工藝流程如下圖所示,井下毛煤先經(jīng)過(guò)篩分破碎系統將物料破碎到100mm以下,然后通過(guò)膠帶輸送機給入ZM礦物高效分離機進(jìn)行分選,選后出兩產(chǎn)品,即精煤和矸石,精煤經(jīng)過(guò)膠帶機轉載后上倉或者就地堆存,矸石可直接外排。生產(chǎn)系統中采用落料點(diǎn)密封、噴霧降塵和引風(fēng)除塵聯(lián)合降塵,粉塵無(wú)外溢,除塵器回收的煤粉混入精礦產(chǎn)品中。
該技術(shù)的顯著(zhù)特點(diǎn)如下:①在流化狀態(tài)下經(jīng)過(guò)階梯式多級分選,提質(zhì)效果好,特別是混煤干法分離,分選精度高;②分選不用水,終端產(chǎn)品只有精煤和矸石;③適合高密度物質(zhì)的分離,工藝簡(jiǎn)單,能耗低,加工成本低;④全封閉運行,環(huán)保高效、低噪聲、無(wú)粉塵飛揚;⑤采用集成模塊化設計,占地面積小,安裝建設迅速,自動(dòng)化程度高;⑥產(chǎn)品轉載系統配有噴霧降塵裝置,改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。
2、干法選煤提質(zhì)的適應性
2.1 干法選煤應用范圍
干法選煤工藝以其獨特的分選原理和投資少、見(jiàn)效快、運行成本低、建設周期短,特別是不產(chǎn)生煤泥可獲得高回收率和減少環(huán)境污染的優(yōu)勢被廣泛認可,得到大范圍推廣應用。其應用范圍不僅適合動(dòng)力煤分選。也適用于焦煤預排矸、化工用煤分選及其它高密度礦物分選等。
2.2 干法選煤技術(shù)在焦煤預排矸分選領(lǐng)域優(yōu)勢
2.2.1 提高重介質(zhì)選煤廠(chǎng)的處理能力
原煤中矸石含量增多,直接影響粒度組成和密度組成,使大顆粒增多,密度增大,旋流器處理能力下降。同時(shí)矸石含量大易造成重介旋流器堵塞,為了解決堵塞問(wèn)題也不得不降低其處理量。故原煤入洗前進(jìn)行預排矸可大大提高重介質(zhì)選煤廠(chǎng)的處理能力。
2.2.2 減少重介質(zhì)選煤設備的磨損
重介質(zhì)選煤系統要用許多管路連接,當煤漿流速較低時(shí),堅硬的矸石顆粒主要是沿管路底部滑動(dòng),造成嚴重磨損,流速變化時(shí),矸石顆粒與其它煤粒一起處于間歇的懸浮狀態(tài),作不連續的跳躍運動(dòng),矸石顆粒越多,產(chǎn)生的磨損越嚴重。煤漿在流動(dòng)過(guò)程中,流動(dòng)方向或過(guò)水斷面有所改變時(shí),會(huì )產(chǎn)生旋渦和沖擊,流動(dòng)的礦漿具有一定的能量,其能量越大,沖擊力越大,磨損越嚴重。能量的大小與固體顆粒的密度有關(guān),密度越大,能量越大。密度大的矸石越多,磨損越嚴重。原煤入洗前進(jìn)行預排矸可減少對旋流器以及管路的磨損。
2.2.3 提高重介質(zhì)選煤的選煤效果
入洗原煤矸石含量增多,會(huì )惡化旋流器的分選環(huán)境,影響分選效果。同時(shí)如果有部分矸石易泥化,首先會(huì )使煤泥水粘度增加,改變重介懸浮液性質(zhì),分選介質(zhì)的密度得不到有效控制與調節,從而影響重介分選效果;第二,易泥化顆粒造成煤泥水粘度增大,高灰細泥粘附在精煤顆粒上,既影響脫介效果,也影響精煤產(chǎn)品灰分,從而降低分選效率;第三,易泥化的矸石顆粒越多地進(jìn)入重介選煤系統,煤泥水處理越困難,嚴重影響煤泥的回收,還會(huì )造成洗水濃度拉高,形成惡性循環(huán),分選效果越來(lái)越差。
2.2.4 降低選煤成本
大量的矸石進(jìn)入重介質(zhì)系統,排出時(shí)會(huì )帶走介質(zhì),增加介耗;加大脫水篩和脫介篩噴水量,增加水耗;從而增加重介質(zhì)選煤成本,同時(shí)在進(jìn)入重介前,進(jìn)行預排矸,可減少重介質(zhì)系統入洗量,而重介質(zhì)選煤成本大幅度高于預排矸成本,故預排矸可降低選煤成本。
3、萬(wàn)峰原煤干法預排矸效果分析
萬(wàn)峰原煤干法預排矸中,其原煤篩分分析及原煤0~50mm浮沉試驗數據分別見(jiàn)表1和表2。
從表1和2中看出,原煤矸石含量58.54%,含量很高;如果洗精煤灰分控制在12.5%,屬于難選煤。
萬(wàn)峰原煤干法選煤排矸效果及排出矸石含煤率檢測如表3和表4所示。由表3可以看出,干選可以排出41.8%的矸石,矸石灰分高達82.68%,說(shuō)明排出的是特別純凈的矸石。灰分由58.04%降到了40.34%,灰分降低17.6%。由表4可以看出,矸石中小于1.8Kg/L密度級的產(chǎn)物比例為2.38%,達到了重介洗選矸石帶煤率小于3%的國家標準。
4、干法選煤應用效益分析
4.1工藝流程
將筒倉內原煤經(jīng)倉下膠帶機運至緩沖漏斗內,經(jīng)緩沖漏斗給煤機均勻給料到上煤膠帶機,再由上煤膠帶機送入ZM300高效分離機進(jìn)行排矸提質(zhì),選后出精煤、矸石二種產(chǎn)品。
4.2 直接經(jīng)濟效益
以年產(chǎn)量100萬(wàn)t為計算依據,根據實(shí)驗分析,干選投入使用后,可以排掉40%矸石,即原煤水洗和運輸量就變?yōu)?0萬(wàn)t,一次為基數測算完全成本。業(yè)主購買(mǎi)設備,由神州托管運營(yíng),噸煤收取運行費用6元。(不含電費及鏟裝)。干選投入運營(yíng)前后成本差1056萬(wàn)元,10個(gè)月即可收回投資。
4.3 間接經(jīng)濟效益
(1)提高水洗分選精度。原煤矸石含量減少后,矸石泥化現象減輕,水洗廠(chǎng)重介懸浮液粘度降低,有利于提高重介質(zhì)分選精度,進(jìn)一步提高水洗精煤產(chǎn)率,同時(shí)降低介耗。
(2)干選后矸石量減少,減少水洗設備磨損,降低水洗設備維修成本。
(3)干選不用水,減少環(huán)境污染。原煤通過(guò)干選后再水洗,減少了水洗廠(chǎng)的規模,節省水資源,減輕環(huán)境污染。
(4)利于環(huán)評。干選廠(chǎng)全系統密閉負壓操作,符合國家環(huán)保標準,項目審批環(huán)評簡(jiǎn)單,尤其在目前這種環(huán)保高壓態(tài)勢下,意義就顯得尤為突出。
(5)利于環(huán)保。筒倉滿(mǎn)后,原煤滯銷(xiāo)落地,大量積壓,干選后,不僅提高煤質(zhì),且拓寬銷(xiāo)售渠道,提高價(jià)格,避免環(huán)境污染及環(huán)保局的處罰,減少礦方損失。同時(shí),選煤廠(chǎng)大量存放矸石,可能受到環(huán)保罰款,還可能要增加環(huán)保投入。